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天津鋼管還原鐵廠的生產(chǎn)實(shí)踐與我國(guó)發(fā)展直接還原鐵幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)(一)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01

 

提要:本文介紹了天津鋼管公司直接還原鐵廠投產(chǎn)十幾年來的生產(chǎn)實(shí)踐及國(guó)內(nèi)發(fā)展直接還原鐵需主要注意的幾個(gè)關(guān)鍵。

關(guān)鍵詞:煤基直接還原鐵    鐵礦石    DRI    回轉(zhuǎn)窯

 

1、  前言:

 

上世紀(jì)80年代開始,由于煉焦用主焦煤的日益緊張,和傳統(tǒng)的高爐-轉(zhuǎn)爐鋼鐵生產(chǎn)的長(zhǎng)流程相比,以廢鋼和直接還原鐵(DRI)及部分生鐵作爐料,用電爐煉鋼的短流程工藝,因其投資少,生產(chǎn)成本低,對(duì)環(huán)境污染低等諸多優(yōu)點(diǎn),在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上有競(jìng)爭(zhēng)力,因而使傳統(tǒng)的鋼鐵生產(chǎn)方法受到制約,短流程工藝迅速發(fā)展。世界電爐鋼的產(chǎn)量正以每年平均約5%的速度增長(zhǎng),至2006年全世界粗鋼總產(chǎn)量約12.4億噸,其中電爐鋼比例約33%(平均值),美國(guó),歐盟及其他一些國(guó)家或地區(qū),電爐鋼比例已達(dá)到50%左右。煉鋼方法的這種變革促進(jìn)了對(duì)DRI需求量的增加。

DRI成分穩(wěn)定,純凈度高,有害元素含量很低,是冶煉優(yōu)質(zhì)鋼、特殊鋼、改善鋼水成分的理想爐料。

 

2天津鋼管還原鐵廠幾年來的生產(chǎn)實(shí)踐

 

天津鋼管公司是以生產(chǎn)高質(zhì)量石油套管為主導(dǎo)產(chǎn)品的企業(yè),初期建設(shè)了當(dāng)時(shí)國(guó)際上比較先進(jìn)的150噸超高功率電弧爐一座及與之配套的電爐煉鋼輔料連續(xù)加入的高位料倉(cāng)系統(tǒng)和海綿鐵儲(chǔ)存、上料計(jì)量系統(tǒng)。為實(shí)現(xiàn)散狀海綿鐵的使用提供了設(shè)備保證。

由于生產(chǎn)石油套管對(duì)原料的質(zhì)量及化學(xué)成分(特別是微量有色金屬)有 極其嚴(yán)格的要求。因此,煉鋼所需要原料必須配用一定比例的直接還原鐵,但當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)直接還原鐵的生產(chǎn)的能力還不能滿足鋼管公司煉鋼生產(chǎn)的需要。為此,天津鋼管公司先后多次由國(guó)外進(jìn)口直接還原鐵產(chǎn)品,且當(dāng)時(shí)進(jìn)口直接還原鐵不但價(jià)格高而且貨源緊缺,往往不能滿足煉鋼生產(chǎn)的需要。因而,天津鋼管公司決定建設(shè)配套項(xiàng)目直接還原鐵廠。其主要工藝技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備由英國(guó)DAVY公司引進(jìn),設(shè)計(jì)兩條煤基回轉(zhuǎn)窯海綿鐵生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)能力年產(chǎn)30萬噸直接還原鐵。該項(xiàng)目于19939月通過國(guó)家極為審批,95年完成工廠設(shè)計(jì),969月完成設(shè)備安裝。199611月直接還原鐵廠開始熱負(fù)荷試車,199710月完成了對(duì)外合同規(guī)定的技術(shù)性能指標(biāo)的考核。19994月,直接還原鐵工程項(xiàng)目通過了國(guó)家總體驗(yàn)收,至此,工廠轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)。11年來,經(jīng)過不懈努力,海綿鐵產(chǎn)量逐年提高。2003年全年DRI產(chǎn)量達(dá)到28.55萬噸,2004年達(dá)到超設(shè)計(jì)能力的33.23萬噸水平,200531.42萬噸,200621.23萬噸,2007年預(yù)計(jì)生產(chǎn)22萬噸。在2004年各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到或超過設(shè)計(jì)水平。我廠從事海綿鐵生產(chǎn)人員50人,加上設(shè)備維護(hù)及管理人員,從事海綿鐵生產(chǎn)的職工不足100人。

 

歷年來主要生產(chǎn)指標(biāo)見下表:

 

 

       項(xiàng)    

年份

DRI產(chǎn)量

Wt

礦耗

Kg/t

煤耗

Kg/t

電耗

Kwh/t

金屬化率

%

備注

 

1997

6.02

1490

950

 

91.3

 

1998

8.39

1570

1040

143.3

92.6

 

1999

10.6

1560

1026

155.6

93.8

 

2000

13.58

1466

930

161.9

93.7

 

2001

11.25

1440

970

133.6

92.3

 

2002

22.04

1446

919

114

92.8

 

2003

2855

1480

868

9586

93.1

 

2004

3323

1490

900

8675

9221

 

2005

3142

1489

900

9012

9187

 

2006

2123

1486

900

8946

914

 

2007

21.37

1570

890

89.8

91.5

 

2008

15.02

1590

900

91.4

91.2

11月停產(chǎn),

      從上表可看出:自2005年以后我廠海綿鐵產(chǎn)量出現(xiàn)下降趨勢(shì),這主要是由于我廠2005214750立方米高爐投產(chǎn),我公司兩座超高功率電弧爐實(shí)現(xiàn)鐵水熱裝煉鋼。因而,電爐配加的海綿鐵量下降。海綿鐵生產(chǎn)處于限產(chǎn)狀態(tài),2008年,因國(guó)際高品位球團(tuán)礦及還原用煤的價(jià)格繼續(xù)保持高位,海綿鐵生產(chǎn)成本居高不下,11月初兩條海綿鐵生產(chǎn)線停產(chǎn)。

由于我國(guó)對(duì)直接還原技術(shù)研究較晚,在天津鋼管海綿鐵生產(chǎn)線投產(chǎn)之前,我國(guó)直接還原鐵工業(yè)生產(chǎn)還處在探索、試驗(yàn)階段。實(shí)踐表明:鐵礦石直接還原是一項(xiàng)看似簡(jiǎn)單,實(shí)則復(fù)雜的技術(shù),天津鋼管還原鐵廠以進(jìn)口鐵礦石(或高品位氧化球團(tuán)礦)和陜西神府煤相匹配,首次在大型回轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn),沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可借鑒。面對(duì)一項(xiàng)陌生的技術(shù),幾年來我們?cè)趯?shí)踐中探索,學(xué)習(xí),走出了一條“引進(jìn)-消化-改造-創(chuàng)新”的道路。

 

3不斷的探索不懈的技術(shù)改造是天津鋼管海綿鐵項(xiàng)目成功的關(guān)鍵

 

對(duì)原設(shè)計(jì)中諸多不適應(yīng)生產(chǎn)的工藝和設(shè)備問題,從工廠熱試起持續(xù)的進(jìn)行了技術(shù)改造,為保證生產(chǎn)穩(wěn)定,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,改善工廠環(huán)境起了重要作用.例如:

3.1回轉(zhuǎn)窯和冷卻筒密封改造

 

回轉(zhuǎn)窯和冷卻筒的端部密封,原設(shè)計(jì)采用氣動(dòng)干油摩擦密封方式,使用中發(fā)現(xiàn)其密封使用效果差,設(shè)備維護(hù)量大和油脂耗量大,潤(rùn)滑用干油在高溫下極易燃燒,火災(zāi)險(xiǎn)情時(shí)常發(fā)生,同時(shí)煙塵泄漏對(duì)環(huán)境污染比較嚴(yán)重,對(duì)生產(chǎn)及維護(hù)工人身體健康極為不利.通過考察咨詢,我們采用美國(guó)SVEDALA公司的技術(shù),1997年底先后將兩座回轉(zhuǎn)窯于冷卻筒的密封改成金屬葉片和陶瓷纖維氈組合的形式,5年多來生產(chǎn)運(yùn)行證明,這一改造非常成功,不但完全滿足工藝要求,而且一年可節(jié)省直接費(fèi)用上千萬原,同事,改區(qū)域的工作環(huán)境得到了根本的改善,火災(zāi)隱患徹底杜絕,現(xiàn)在所有的密封材料已全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)一步降低.,此項(xiàng)技術(shù)已在全國(guó)直接還原及氧化球團(tuán)生產(chǎn)行業(yè)被普遍采用。

 

3.2、回轉(zhuǎn)窯煙氣除塵的輸灰系統(tǒng)改造

 

回轉(zhuǎn)窯煙氣布袋除塵的粉塵原本由螺旋輸送機(jī)經(jīng)過斗式提升機(jī)送入灰倉(cāng),然后落地排放.運(yùn)行中設(shè)備故障頻繁,粉塵泄漏嚴(yán)重,極大地妨礙生產(chǎn)的連續(xù)性和造成嚴(yán)重的環(huán)境污染.前后三年,歷經(jīng)幾次改造失敗的教訓(xùn),2001年改用惰性氣體管式密封輸灰方式,改造最終取得成功.這種輸灰方式,設(shè)備運(yùn)行可靠,維護(hù)量小,安全可靠,灰塵在密封狀態(tài)輸送進(jìn)儲(chǔ)灰倉(cāng),出倉(cāng)排放的粉塵經(jīng)過加濕機(jī)加濕后直接裝車外運(yùn),長(zhǎng)期困擾生產(chǎn)連續(xù)性及環(huán)境污染的問題得到徹底解決,2008年我廠將隊(duì)整個(gè)煙氣除塵系統(tǒng)進(jìn)行再次改造,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)煙氣與二氧化硫排放雙達(dá)標(biāo),徹底實(shí)現(xiàn)海綿鐵的清潔生產(chǎn),綠色生產(chǎn)的目標(biāo)

3.3、回轉(zhuǎn)窯出格柵改造

 

回轉(zhuǎn)窯卸料端原有格柵,雖采用耐熱鋼材仍冷熱交換的環(huán)境下極易變形,窯內(nèi)有結(jié)圈物排出時(shí)易引起格柵堵料事故,需停窯人工清理,既增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度同時(shí)產(chǎn)生極大的安全隱患。格柵改成水冷梁型式,并且相應(yīng)的對(duì)冷卻筒排料設(shè)備進(jìn)行了配套改造,其投資少,運(yùn)行可靠,大大簡(jiǎn)化了日常清理窯內(nèi)結(jié)圈物(俗稱扒大塊”)的操作,可提高窯的作業(yè)率約5%,對(duì)回轉(zhuǎn)窯的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,提高產(chǎn)量,減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度作用很大,并保證了工廠余熱發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定均衡地發(fā)電、供汽。

此外,大塊礦石破碎生產(chǎn)線的改造,合格粒度供煤,回轉(zhuǎn)窯噴煤系統(tǒng)及余熱鍋爐關(guān)鍵設(shè)備等供110多個(gè)改造項(xiàng)目先后實(shí)施,其中一些改造項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)外同類工廠中首次采用,從而使得DRC法工藝技術(shù)更加完善,為正在發(fā)展的我國(guó)煤基會(huì)轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)探索了一些經(jīng)驗(yàn)。2001年5月,鍋爐蒸汽余熱發(fā)電機(jī)組投產(chǎn),天津鋼管還原鐵廠已成為世界煤基直接還原鐵最完善的工廠之一。

 

4、堅(jiān)持科學(xué)試驗(yàn),擴(kuò)大原料供應(yīng)渠道努力降低生產(chǎn)成本

 

基于公司鋼管產(chǎn)品高質(zhì)量的特殊要求,在堅(jiān)持精料方針的同時(shí),為了拓

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