項目
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環形爐
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Waelz回轉窯
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熔融回轉窯
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電爐式
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豎爐式
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脫鋅率(%)
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90-97
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75-90
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99
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99
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99
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能力(萬噸/年)
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40-50
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8
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6
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3-5
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5-8
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設備費比(倍)
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1
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3
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3-4
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4-8
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3-4
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維護費比(倍)
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1
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1.5-2
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1.5-2
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2-3
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2-3
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其他
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-
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回轉窯內壁易粘連
經過比較分析,君津廠最終于2000年引進了美國MR & E公司的環形爐技術,并根據處理鋼鐵廠高鋅含鐵粉塵的實際進行了相應的改進。按年處理17.5萬噸干粉塵計算,該環形爐爐體外型直徑為24m,爐床寬度為4m。其基本工藝流程是:將高爐、轉爐、燒結產生的含鐵高鋅粉塵混合后,通過圓盤造球機造球、干燥機干燥后裝入環形爐內,經煤氣燃燒升溫至1300℃,利用粉塵中的含碳(或適當添加的煤粉)在10-20min內,將氧化鐵大部分還原為金屬化鐵,同時氧化鋅的大部分亦被還原為鋅,氣化后 隨煙氣一并排出。還原后生成的金屬化球團通過鼓式冷卻器冷卻后進入貯料倉,然后再通過皮帶機送入高爐原料倉,以直接加入高爐。從環形爐出來的煙氣則通過熱交換器裝置進行余熱回收后,再經袋式除塵器凈化后外排。鋅蒸汽冷凝后進入二次煙塵,煙塵中氧化鋅的含量可高達35-55%,被回收外售給鋅冶煉企業。
君津廠年處理含鐵粉塵17.5萬噸,獲得10.5萬噸金屬化球團。加入高爐后,可節約燃料2.4萬噸,相當于君津廠年耗能量的0.4%,經濟效益達1.4億日元。加上每年可少購18萬噸鐵礦粉,和節約18萬噸含鐵粉塵的填埋費,總效益可達15億日元。工程投資(約32億日元)兩年多即可收回。由于這項技術具有巨大的節能及環保意義,獲得了日本2001年度經濟產業省大臣節能獎,
為完全處理30萬噸高鋅含鐵灰塵及污泥,君津廠于2002年又籌建了第二條環形轉底爐生產線,年處理量為14.2萬噸。一號轉底爐主要處理比較干燥且物理性質穩定的粉塵及污泥,采用的是球磨+圓盤造球+球團干燥的工藝;而二號轉底爐主要處理相對潮濕且物理性質不穩定的物料,用擠壓成型法取代了圓盤造球,使得對各種物料的適宜性更為寬泛,且取消了團塊的干燥過程。這二條生產線其他工藝及設備基本相同。至此,君津廠基本實現了含鐵廢料的全部利用。君津廠兩座轉底爐的技術指標列于表2-2。
表2-2 君津廠兩座轉底爐的技術操作指標
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