中國(guó)一鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)“負(fù)能耗煉鋼”
作者:169發(fā)布時(shí)間:2010-05-14
隨著第三期純余熱發(fā)電項(xiàng)目近日正式并網(wǎng)發(fā)電,創(chuàng)辦不到20年的浙江省元立金屬制品集團(tuán)有限公司通過新上的循環(huán)發(fā)電項(xiàng)目,不但實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn),而且不用國(guó)家電網(wǎng)一度電。
地處浙江衢州市的元立公司是一家金屬制品母材生產(chǎn)企業(yè),集礦山開采、煉焦、煉鐵、煉鋼、軋材、金屬制品生產(chǎn)銷售于一體,年產(chǎn)鐵礦石100萬(wàn)噸、鋼320萬(wàn)噸。
幾年前,用電問題一直困擾著元立公司。元立公司剛從外地遷到衢州時(shí),就遇到當(dāng)年浙江省電荒。“當(dāng)時(shí)很多生產(chǎn)線停了下來,我就在想,自己如果可以發(fā)電該多好。”元立公司董事長(zhǎng)葉新華說。
這次難忘的用電危機(jī)把元立公司逼上了節(jié)能降耗之路。葉新華跑遍了中國(guó)所有的大型鋼鐵企業(yè),最后引進(jìn)兩條全新的清潔型焦?fàn)t生產(chǎn)線。
葉新華說,這兩條生產(chǎn)線可以年產(chǎn)130萬(wàn)噸焦炭,同時(shí)安裝6臺(tái)余熱發(fā)電機(jī)組,利用尾氣余熱發(fā)電可達(dá)9.8萬(wàn)千瓦,占公司總用電負(fù)荷的55%。
嘗到了這一甜頭后,元立公司又利用高爐爐頂壓差建設(shè)了余壓發(fā)電項(xiàng)目,利用高爐多余煤氣燃燒鍋爐,上馬用汽輪機(jī)取代高爐風(fēng)機(jī)電機(jī)等以汽代電項(xiàng)目。
“這些發(fā)電項(xiàng)目合計(jì)裝機(jī)容量占全公司總用電負(fù)荷的95%,現(xiàn)在元立公司自發(fā)自用電占的比例在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中最高,已經(jīng)可以達(dá)到負(fù)能耗煉鋼。”元立公司電力專家徐揚(yáng)理說。
徐揚(yáng)理所講的“負(fù)能耗煉鋼”指的是,元立公司除了用電自給自足外,還成為上網(wǎng)送電的供電企業(yè),這在中國(guó)同行中尚屬首例。
衢州市不少人記得,去年冬天,由于氣候原因,當(dāng)?shù)?0萬(wàn)伏變電所受凍出現(xiàn)故障,市電力局請(qǐng)?jiān)⒐局гT⒐抉R上調(diào)整生產(chǎn),向大電網(wǎng)倒送電力,確保了部分城鄉(xiāng)居民的正常用電。
自從運(yùn)用循環(huán)生產(chǎn)發(fā)電后,元立公司近幾年經(jīng)歷過兩次大規(guī)模電網(wǎng)停電,一次是7天7夜,一次是2天2夜。公司在沒有外部送電的情況下,通過自行發(fā)電、孤網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn),照樣實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。
更讓葉新華高興的是這樣一筆“成本賬”:由于解決了用電問題,與同類企業(yè)相比,元立公司每噸鋼的生產(chǎn)成本低400元人民幣。
“按每月產(chǎn)鋼20余萬(wàn)噸計(jì)算,一個(gè)月就可以比別人節(jié)約上億元人民幣,相當(dāng)于一年光電費(fèi)就增收10億元人民幣左右。”葉新華說。
衢州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的官員劉根宏說,元立公司的探索只是一個(gè)縮影。加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,正成為中國(guó)許多傳統(tǒng)高能耗、高污染企業(yè)的必然選擇。
這家“負(fù)能耗煉鋼”企業(yè)出現(xiàn)的意義還在于,在中國(guó),鋼鐵業(yè)一直被視作“耗電大戶”,這是業(yè)內(nèi)不爭(zhēng)的事實(shí),而元立公司幾乎顛覆了這一判斷。